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FESTO電磁閥有哪些常見(jiàn)問(wèn)題呢?如何排查

更新時(shí)間:2019-12-06   點(diǎn)擊次數:948次

    FESTO電磁閥有哪些常見(jiàn)問(wèn)題呢?如何排查
    就是依控制精度高,特別在流量的控制上,而且在安裝結構上有著(zhù)明顯的,而廣泛的使用在工業(yè)化的控制系統上,不然在我們使用電動(dòng)調節閥 時(shí),還是要出現各種問(wèn)題來(lái)困擾我們,今主要就是為大家講述電動(dòng)調節閥內漏的原因及處理方法,從出現問(wèn)題的因原因與解決方法上分析,對維/修人員有著(zhù)很的 提升。    電動(dòng)調節閥在加工或者裝配時(shí)收到了工藝更的影響,都有可能造成電動(dòng)調節閥出現內漏,主要問(wèn)題還是在限位的開(kāi)關(guān)上,主要是由 于限位開(kāi)關(guān)的動(dòng)作比較的固定,由于閥門(mén)控制上介質(zhì)在運行時(shí)對調節閥的不斷的沖刷與模式,就會(huì )導致閥門(mén)關(guān)不上而導致出現內漏的問(wèn)題。這個(gè)問(wèn)題的出現主要就是 調整限位開(kāi)關(guān)的位置,就可以解決。    下面還有其它的問(wèn)題的出現:
    1,調節閥在調試時(shí)不當導致了內漏。
    2,由于電動(dòng)調節閥在控制部分出現故障。主要是因為電動(dòng)調節閥在閥門(mén)的限位開(kāi)關(guān)、過(guò)力矩開(kāi)關(guān)等各種因為,上面也有定的介紹。由于這些問(wèn)題的出現就會(huì )導 致密封面的磨損或者或者出現腐蝕:主要表現在出現沙眼麻點(diǎn)刮痕等,這也是造成內漏個(gè)問(wèn)題。這樣問(wèn)題的出現主要還是在調整上下功夫。
    3,由于電動(dòng)執行器的零位設定不準確,這個(gè)就是導致閥門(mén)不能夠全關(guān)。
    主要調整方法:手動(dòng)的關(guān)閉閥門(mén),或者用手動(dòng)關(guān)閥等擰不懂了在往回半圈,這個(gè)來(lái)調整調節限位。    4,閥門(mén)是下推的關(guān)閉型式,如果執行器的推力不夠大,也會(huì )導致閥門(mén)不能夠全關(guān)閉,這也是出現內漏的主要問(wèn)題之。解決辦法:更換大推力的執行機構,或該為平衡型閥芯以減小介質(zhì)不平衡力。
    FESTO電磁閥屬于種精密器材,對于尺寸有嚴格要求,因此有些用戶(hù)會(huì )發(fā)現使用的過(guò)程中,存在內漏現象,根據不同內漏緣由,有不同的解決方案,下面,我們就起來(lái)看看!
    1、執行機構零位設定不準確,沒(méi)有達到閥門(mén)的全關(guān)位。
    調整辦法:
    1)手動(dòng)把閥關(guān)死(必須確認已經(jīng)*關(guān)閉);
    2)再用力手動(dòng)關(guān)閥,以稍微用力氣擰不動(dòng)為準;
    3)再往回擰(開(kāi)閥方向)半圈;
    4)然后調節限位.
    2、FESTO電磁閥是向下推關(guān)閉型式,執行機構的推力不夠大,在沒(méi)有壓力的時(shí)候調試很容易就達到全關(guān)位,而有下推力時(shí),不能克服液體向上的推力,所以關(guān)不到位。
    解決辦法:更換大推力的執行機構,或該改為平衡型閥芯以減小介質(zhì)不平衡力。
    3、FESTO電磁閥引起的內漏,閥門(mén)制造在過(guò)程中對閥門(mén)材質(zhì)、加工工藝、裝配工藝等控制不嚴,致使密封面研磨不合格、對麻點(diǎn)、沙眼等缺陷的產(chǎn)品沒(méi)有*剔除,造成了電動(dòng)調節閥內漏。
    解決辦法:重新加工密封面。
    4、FESTO電磁閥控制部分影響閥門(mén)的內漏,電動(dòng)調節閥的傳統控制方式是通過(guò)閥門(mén)限位開(kāi)關(guān)、過(guò)力矩開(kāi)關(guān)等機械的控制方式,由于這些控制元件受環(huán)境溫度、壓力、濕度的影響,造成閥門(mén)定位失準,彈簧疲勞、熱膨脹系數不均勻等客觀(guān)因素,造成電動(dòng)調節閥的內漏。
    在步進(jìn)式控制中,閥門(mén)的輸 出達到設定量需要通過(guò)若干步長(cháng)才能完成。正是由于每步中非線(xiàn)性項的累積影響,使得步進(jìn)式控制的響應速度比其他控制方式慢,過(guò)渡時(shí)間長(cháng)。并且控制精度越高 響應速度越慢。圖3是假定閥門(mén)增益為常量3,繼電環(huán)節輸出Ua為0.01,執行機構傳遞函數為1/N(s+1),選取步長(cháng)為0.01,采樣周期為8s,步 進(jìn)式控制對單位階躍輸入的響應速度與直接響應法得到相同輸出穩態(tài)值時(shí)的響應速度比較的simulink仿真圖(圖3)。從圖中可以看出前者的過(guò)渡時(shí)間約 260s,而后者的過(guò)渡時(shí)間僅約80s,二者的響應速度相差2倍以上。
    濟鋼500tpd環(huán)形套筒石灰窯使用轉爐煤氣煉鋼用活 性石灰,對應定的率,要求單位時(shí)間內進(jìn)入石灰窯的煤氣的總發(fā)熱量基本保持恒定。由于煤氣的熱值波動(dòng)范圍較大,需要根據率和煤氣的熱值以及該 率下單位產(chǎn)品的熱耗計算出對應的煤氣流量。通過(guò)控制煤氣流量來(lái)穩定入窯煤氣的總發(fā)熱量。運用步進(jìn)式控制方法,通過(guò)煤氣總管電動(dòng)調節閥對煤氣流量進(jìn)行調節。 根據工藝需要將煤氣流量偏差的允許值設定為±100m3/h,煤氣流量在這個(gè)范圍內波動(dòng)對石灰的焙燒工藝沒(méi)有明顯影響。然后按照2.1和2.2所述的 方法將步長(cháng)值設置為閥板總開(kāi)度的3%;將采樣周期設置為5s。
    上述方法實(shí)施后,燃燒室和循環(huán)氣體溫度的波動(dòng)基本消除,石灰明顯提高。
    此外,步進(jìn)式控制法還應用于濟鋼(馬)中板廠(chǎng)加熱爐空然配比自動(dòng)控制和濟鋼三煉鋼廠(chǎng)4號連鑄機水處理水壓自動(dòng)控制等系統中。
    步進(jìn)控制法是根據對控制對 象的測量結果來(lái)決定閥門(mén)開(kāi)閉方向的,而且每次開(kāi)閉的位移量是固定的,不需要借助數學(xué)模型來(lái)確定控制規律。適用于數學(xué)模型不宜求取或數學(xué)模型不確定的場(chǎng)合。 該制法控制電動(dòng)調節閥,由于每次的位移量小,產(chǎn)生的誤差也小??梢允箤ο筮\行平穩,靜態(tài)誤差也可以控制在個(gè)較小的范圍。與采用對輸入量直接響應的控制 方法相比響應速度較慢,不適用于對響應速度要求較高的場(chǎng)合。但對般的工業(yè)過(guò)程而言,其響應速度已經(jīng)足夠。

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